在华丰公司一提起CPE机组,所有操作工都畏惧三分,领导也十分无奈。生产包装基材的CPE机组进厂不到5年,但所有人都把它当老设备看待,使之“名气”很大,因为它不仅产量低,并且因为主机负荷较重,消耗电量较多,经常过负荷跳闸,次废品率较高,质量奖成为员工不愿操作该机台的原因。由于无同类机台可比性,总以为是由于原材料的粘度造成,加上设备又是国内较有名气的大厂生产,谁也不怀疑它的性能,久而久之,习惯代替了大家的厌烦。
近段,集团公司掀起了新一轮创新活动的高潮。也是CPE机组“表现欠佳”之时。一个月内,先是主控制板击穿,后是大电机长期过载烧损。大家都把关注的目光投向了它,各种怀疑和建议涌向了设备安全部。以殷主任为首的创新小组承受着巨大的压力,他们把长期观察的记录整理出来和相似设备进行比较后,立下“军令状”,不得出一个合理的说法甘愿受罚。
攻克CPE机组的战役打响后,设备部集中精兵强将,24小时监测、分析,每天汇总大家的意见,和相似设备的每一个转动环节相比较,并更换主电机和控制部分做实验,经过一个星期的紧张工作,效果依然。焦虑笼罩着每一个技术人员的心。
那是一个令人难忘的夜晚。殷主任、张主任、张工等人,继续守候车间,观察会诊,又一次主机的启动,超常的电流突然让殷主任来了灵感:“电流极端异常”,正在观察启动瞬间的张主任马上意识到转矩有问题。随口说了声:“真吃力”,富有多年设备管理经验的张工从两人的惊叹中像悟出了什么,他沉思了一会儿说:“速比本不应怀疑,现在看它可能有问题”,当大家把减速箱打开时,张工肯定的说:“两级变速,在塑机类中已违反了常规设计”。经过测量,速比6:1,制造厂家为节省材料造成的弊端终于露出马脚。灯光下,创新小组成员的脸上多日来第一次露出了微笑。第二天,争分夺秒的速比改造加工工作顺利进行。
又一个夜幕降临,改造完毕的设备在大家静静的等待中悄然开机:“启动”!随着一声令下,CPE机轻快的运转起来,测定电流后,检测人员报出“37安培”、“全负荷升速”。当全速升至螺杆转速90转时,电流表清晰显示“48安培”,比原来下降三分之一。随着检测人员“成功了”的一声惊呼,整个车间的工人把目光投向了创新小组。从他们的脸上,大家看到了难以言表的喜悦,从他们的表情中大家看到多日的辛劳换来了希望的回报。
当我接到记录、统计、验收效果的通知后,怀着激动的心情,每天认真抄录电度表,记录产量、计算单耗。一天、两天、三天,我每次抄录电度表时,那常见的数字总要看上几遍,总怕不留神变了样。第十天,这是最有说服力的时刻,我反复核算,确认无误,吨耗电下降97度,每年节约费用约1.8万元。我把这个虽不算大的数字上报时,公司领导高兴的说:“创新固然重要,更重要的是这种创新精神”。在制定新的创新计划时,殷主任谦虚的说:“我们虽然没有巨大的能量,但集中大家的智慧进行小改小革是设备管理人员的本分。”
一个月过去了,欢快运转的CPE机好像在述说着它的经历,好像在展示洗涤后的新生,节能、高效、安全成了它的新定义。员工们开玩笑地说:“以后它可能又成了争宠的对象了”。
创新使老设备勃发了生机,同时也展示了一种精神,这种精神和集团公司激励机制并存,继续开拓创新进取的良好局面。
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