管理无止境,创新不停步。股份公司火腿肠分厂张总在会上明确提出,创新工作要作为分厂一个重要亮点,争创2007年度创新金杯奖。我们动力车间首当其冲,80%的任务量,将由我们来完成。
车间成立创新小组,由高少杰主任带队,主抓创新。各班组通力配合,目前已成功完成两个项目,收到了很好的效果。
一、自动装箱机
到目前为止,我们双汇集团火腿肠成品装箱全部靠人工手工装箱,效率低,流程不顺畅,成为下班后加班的主要因素。张总提出的“六个杜绝”其中一项就是杜绝加班,因此就要研制出一种机器解决装箱这个“瓶颈”,自动装箱机项目就此上马。
这是一项充满挑战的工作,没有资料,没有参考物。大伙出主意想办法,先划出了模型,上半部呈漏斗状,火腿肠经过漏斗下落到出料仓里,出料仓由十个小格子组成,推板推动落到格子里的火腿肠到抓手位置,空箱子到达指定位置后,抓手下落,自动打开,火腿肠落到了纸箱里,抓手复位,完成整个装箱动作。
模型有了,接下来就进入了零部件制作程序。此次项目主要负责人机加班班长周永义回忆这一时期,说了三个字:“太难了”。各个零部件都要经过精密的测算,这是常有的事,一个部件有时经过几次实验才最终定下来。机加班王亚生、赵红升、丁建伟等同志发扬“顾大家,舍小家”的优良风格连续加班,每天工作量都在16个小时以上,可以说每个部件都倾注着机加班师傅们的心血。
公司领导时刻关注着自动装箱机的进展,张总、常总多次到现场指导工作。拨出经费,给大伙加餐,慰问参战的同志们,大伙信心十足,经过一个半月的奋战,自动装箱机成功下线了。
自动装箱机被移到王中王包装车间在线生产,这一刻,大伙都屏住了呼吸。包装女工整齐的坐在挑拣带上,挑好的火腿肠顺着传动带缓缓的流入自动装箱机的漏斗,高少杰主任按动装箱机的按钮,“咔嗒”、“咔嗒”,随着推板的推动,抓手就像一双巨人的手把火腿肠准确的放入箱子中,装满火腿的箱子被震动带振平后进入封箱机封箱。整个动作干净利落,机速20箱/分,是手工装箱的3倍。成功的喜悦洋溢在每个人的脸上。50多个不眠之夜,我们终于成功了!
万隆董事长获悉自动装箱机研制成功后,亲自到火腿肠分厂参观,给予高度的评价,勉励我们再接再厉,研制出更多、更好的机器。万总的讲话极大的鼓舞了我们,这为下一步自动倒篦机的研制奠定了坚实的基础。
二、自动倒篦机
烘干机的投入使用,结束了杀菌后成品装筐的历史,但火腿肠还是要人工倒到烘干机传动带上。倒篦人员每班要倒大约40吨的成品,一个班下来常常累的胳膊都抬不起来,高强度的劳动量使这个岗位“望而生畏”,我们及时研制出了自动倒篦机,解决了这一问题。
自动倒篦机的研制过程也是一波三折。最初的方案,由两台提升机来操控,呈直角形,以前提升机料斗的叉子改为有气缸控制的伸缩爪。当篦子车推到指定位置,一台提升机开始工作,伸缩爪接受到信号伸出,牢牢的卡住篦子的四个抓孔,提升到高空平台,火腿肠落下,伸缩爪缩回,提升机复位。另一台提升机开始动作,伸缩爪卡住空篦子,下落到指定位置缩回,整个倒篦动作完成。但是,由于提升机提升高度过高,提升过程中振动大,不稳定,安全性得不到保障,这个方案被淘汰。
第二套方案,根据实际需要提升的高度,制作出轨道,由齿轮、齿条传动。虽然高度控制住了,但是振动大、性能不稳定的问题依旧没有解决,这套方案也被迫淘汰。
我们总结了前两次失败的经验教训,参考进口搅拌机的提升装置,设计出第三套方案,传动方式改为链条传动,振动大的问题得到了解决,并加装安全装置,避免两台机器运行中”打架”现象。试用后效果非常好,倒篦工的劳动程度降低了,心情舒畅了,干劲更足了。
自动装箱机、自动倒篦机的成功研制,具有里程碑式的意义,被我们永远定格在脑海中。我们没有停止不前,继续对自动装箱机进一步完善,适用于各种规格的火腿肠装箱。
在集团公司大力倡导“技术创新、优化流程”的形势下,我们以实际行动向公司上交了一份圆满的答卷,我们将继续吹响冲锋的号角,向下一个目标前进、前进…
其他文章
-
下一篇:有梦就有黎明 [2008-01-29 15:01:41]
-
上一篇:调理车间的“四字”管理 [2008-01-29 15:01:24]
随机推荐
| |
| · 您将承担一切因您的行为、言论而直接或间接导致的民事或刑事法律责任 · 留言板管理人员有权保留、修改或删除其管辖留言中的任意内容 · 本站提醒:不要发表与主题无关的言论,不要涉及违反中华人民共和国相关法律条款或者违背社会道德的言论,不要随意发表无聊言论,如发现违规信息请联系时空编辑部,谢谢配合! |