三车间 你变了

  • 作者: 丁亮   来源:双汇集团   单位:股份公司肉制品三车间   期数:78    时间: 2005年6月   点击:
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自从张主任来到三车间,这短短几个月时间内,三车间发生了可以说是翻天覆地的变化。这些变化最终的结果是:职工无谓的加班时间明显缩短,基本上可以不加班,这与以往逢旺季加班到十来点,甚至两班运转,形成鲜明的对比。
三车间发生了哪些变化呢?一是天天都要考核原料的利用率,从原辅料的利用来降低成本,开源节流,增加原料修整力度,力争今年月月实现质量考核第一,体现张主任所说的“追求完美,追求卓越”,“没有三车间克服不了的,没有三车间干不了的事”;二是天天考核滚揉斩拌和结扎的有效工时,天天班前会上,张主任都通报三班结扎机的产量、各班有效工时完成情况,并与兄弟单位作对比,公布有效工时的前后五名的机手名字,形成机手的竞争意识,紧迫感,为上量打下坚实的基础;三是每日公布筯头率、破袋率,张主任在班前会上对筋头率十分关注,每种王中王筋头率他都要作对比,并提出今年的筋头率目标0.9%,张主任说,每降哪怕是0.01%,都对后道工序包装,创造有利条件,职工早下班,产生的次品也减少了,最能体现生产效率。张主任要求上火腿人员加大挑拣破袋力度,树立服务意识,建立市场链,规定流入包装工序的破袋总数,不得高于总数的10%;四是每班考核杀菌锅的水、电、汽消耗,规定每车摆放量不得少于260公斤,班长天天公布平均摆放量,组长每班抽查半成品各组摆放重量,降低弯曲变形率,保质又保量;五是降低烘干机的电、汽消耗,烘干机也是耗电、耗汽大户,为了提高设备利用率,车间把烘干道,一折为二,原来两个道供给一个传送带,变成了两条传送带,大大减少了以往上王中王双道开不开的情况,你说,怎么不会节约电和蒸气?况且装箱人员也有地方坐了;六是超市不再装筐,而在传送带上挑拣,后面紧接是大包装机,此举非常具有创意,体现了双汇六大精神中的“创新”,以往包装间密密麻麻的成垛火腿不见了,包装间变得空旷、整洁,减少了重复劳动、周转,提高了劳动效率,也体现了“高效”。
三车间的另一显著变化就是现场治理的加强。张主任强调现场三班一个标准,地面没有一滴水、没有一点肉泥、没有一根半成品或成品、没有一点杂物。现场工器具摆放一条线,并提出“上量不忘现场,现场支持上量”的口号,经常在晚上九点多钟巡察各班现场,早上六、七点钟,张主任的身影又出现在车间的各个角落,目前,我们行走、就餐井然有序,大家自觉洗手消毒、风淋脚踏,车间人员面貌,焕然一新。
三车间有一流的厂房、设备、高素质的职工队伍,就要去争创一流的样板车间,我们做就要比别人做得更好,“没有三车间干不了的事,没有三车间克服不了的困难”,我们不要辜负万总殷切的期望,争取让三车间发生更多可喜的变化!

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